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案例一:火力发电厂烟尘废气处理
项目背景
某火力发电厂因燃煤产生大量烟尘废气,含颗粒物、二氧化硫(SO₂)和氮氧化物(NOₓ),严重影响周边环境和居民健康。企业需通过高效处理系统满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。
废气成分来源
颗粒物:燃煤过程中产生的烟尘(PM10占比60%)。
气体污染物:SO₂(浓度2000-2500mg/m³)、NOₓ(450-600mg/m³)。
特性:废气温度高(120-180℃),含湿量低,成分复杂。
处理工艺流程
布袋除尘:
使用耐高温布袋除尘器,过滤效率≥99.8%。
配套脉冲清灰系统,延长滤袋寿命。
湿法脱硫:
采用石灰石-石膏法,SO₂去除率≥95%。
配套除雾器,减少水分携带。
SCR脱硝:
选择性催化还原技术,NOₓ去除率≥85%。
使用蜂窝式催化剂,降低压损。
排放控制:
处理后废气经120米烟囱排放,符合排放标准。
最终效果
排放浓度:颗粒物≤5mg/m³,SO₂≤35mg/m³,NOₓ≤50mg/m³。
环境效益:年减排SO₂ 2.5万吨,NOₓ 0.8万吨,改善区域酸雨问题。
经济效益:脱硫副产品石膏可回收,年增收益约500万元。
案例二:等离子切割废气处理
项目背景
某汽车零部件制造企业等离子切割车间产生高浓度金属氧化物粉尘(Fe₂O₃、Al₂O₃)、臭氧(O₃)及氮氧化物(NOₓ),多次因PM10超标(200-300mg/m³)被环保处罚。
废气成分来源
粉尘:金属氧化物(粒径0.1-10μm)。
气体污染物:O₃(浓度0.3-0.5ppm)、NOₓ(200-300mg/m³)。
特性:粉尘湿度高、黏性大,易堵塞传统滤袋。
处理工艺流程
局部排风:
防爆型集气罩覆盖切割点,风量5-8m³/min/台。
预处理:
旋风除尘:去除>10μm颗粒(效率85%)。
PTFE滤筒:拦截PM2.5及金属粉尘(孔径0.3μm)。
深度净化:
活性炭吸附:臭氧去除率≥90%,VOCs动态吸附容量≥1.0kg/m³。
催化燃烧(RTO):热氮气再生,脱附效率≥95%。
排放控制:
PM2.5排放≤5mg/m³,粉尘捕集率≥99.99%。
最终效果
合规性:连续3年通过ISO 14001认证,粉尘排放低于国标50%。
环境改善:厂区PM2.5浓度下降90%,臭氧达标率100%。
经济效益:年节省滤袋更换费用150万元,设备能耗降低40%。
案例三:垃圾焚烧电厂烟气处理
项目背景
垃圾焚烧过程中产生含二噁英、酸性气体(HCl、SO₂)和颗粒物的烟气,需通过多阶段处理确保排放符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)。
废气成分来源
颗粒物:焚烧产生的烟尘(PM2.5占比40%)。
气体污染物:二噁英(0.1-1ng-TEQ/m³)、HCl(40-60mg/m³)、SO₂(800-1200mg/m³)。
特性:烟气含湿量高,二噁英易在低温区再合成。
处理工艺流程
急冷降温:
烟气从850℃骤降至200℃以下,抑制二噁英生成。
脱酸处理:
干法脱酸:石灰粉中和HCl、SO₂(效率85%)。
湿法洗涤:NaOH溶液深度净化(效率95%)。
活性炭吸附:
喷入活性炭粉末,吸附二噁英及重金属(效率90%)。
布袋除尘:
使用PTFE覆膜布袋,除尘效率≥99.9%。
SCR脱硝:
NOₓ去除率≥80%,配套氨水喷射系统。
排放控制:
烟气经80米烟囱排放,符合欧盟2010标准。
最终效果
排放指标:二噁英≤0.1ng-TEQ/m³,HCl≤10mg/m³,颗粒物≤5mg/m³。
环境效益:消除恶臭及有毒物质,周边居民投诉率下降95%。
资源化:飞灰经固化处理后可安全填埋,焚烧炉渣回收制砖。
总结与工艺对比
案例
关键工艺设备
粉尘去除率
气体污染物去除率
适用场景
火力发电厂 布袋除尘器+湿法脱硫+SCR脱硝 ≥99.8% SO₂≥95%,NOₓ≥85% 燃煤电厂,高浓度SO₂/NOₓ
等离子切割 PTFE滤筒+活性炭吸附+RTO ≥99.99% O₃≥90%,NOₓ≥80% 金属加工,高湿度黏性粉尘
垃圾焚烧电厂 急冷塔+布袋除尘+SCR脱硝 ≥99.9% 二噁英≥90%,HCl≥95% 垃圾焚烧,多污染物协同处理
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