联系人:罗先生
手机:18929237076
邮箱:18929237076@qq.com
地址:东莞市南城街道宏图大道170号信盈大厦601-603室
电子厂电子元器件废气治理全解析
一、电子元器件废气特点
电子元器件制造过程中产生的废气具有成分复杂、浓度低但种类多、含毒性物质的特点,主要包括挥发性有机物(VOCs)、酸性气体、粉尘及微量重金属。其排放点多且分散,处理难度较高,易对环境和人体健康造成长期危害。
二、废气来源与核心成分
主要来源
焊接与封装:回流焊、波峰焊产生的锡烟(含铅、锡氧化物)及助焊剂挥发物(异丙醇、松香酸)。
清洗与蚀刻:使用丙酮、异丙醇等有机溶剂的清洗工序,以及氢氟酸、盐酸等蚀刻液挥发的酸性气体(HF、HCl)。
涂层与固化:UV固化、喷漆工艺释放的苯系物(甲苯、二甲苯)、酯类及光引发剂残留物。
芯片制造:光刻胶显影、去胶过程中产生的四甲基氢氧化铵(TMAH)蒸气及氨气。
典型污染物成分
VOCs:异丙醇(IPA)、丙酮、甲苯、乙酸乙酯(浓度50~500mg/m³)。
酸性气体:HF(0.1~5ppm)、HCl(1~20ppm)、硫酸雾。
颗粒物:锡烟(PM₂.₅为主)、金属粉尘(铜、镍)。
特殊毒害物:TMAH(光刻工艺)、六甲基二硅氧烷(HMDS,芯片涂层)。
三、废气处理典型案例
案例1:某半导体封装厂酸性废气与VOCs协同处理项目
背景与痛点
该厂主营芯片封装,蚀刻车间废气含HF(3ppm)、HCl(15ppm)及异丙醇(300mg/m³),原有“碱液喷淋+活性炭吸附”工艺效率低(HF去除率仅70%),且活性炭更换频繁(月均成本5万元),面临环保处罚风险。
处理工艺升级
安装在线HF监测仪,联动喷淋系统自动调节pH值。
沸石转轮浓缩+RTO:
沸石转轮将废气浓度提升10倍(异丙醇从300mg/m³浓缩至3,000mg/m³)。
RTO燃烧温度760℃,VOCs去除率>99%,热能回用于车间供暖。
两级喷淋塔:
除雾器:PP材质丝网,去除夹带液滴。
第一级:5%氢氧化钠溶液中和HF/HCl,去除率>95%。
第二级:专用络合剂(氟化物捕捉剂)深度处理,残余HF<0.5ppm。
分级预处理:
VOCs净化:
智能监控:
成效
HF排放浓度<0.3ppm,VOCs去除率>99%,年运行成本降低40%,通过ISO 14064认证,获地方政府“超低排放示范项目”补贴200万元。
案例2:某PCB板厂锡烟与有机废气综合治理项目
背景与痛点
该厂年产PCB板50万㎡,焊接车间锡烟(PM₂.₅峰值10mg/m³)与助焊剂挥发物(异丙醇200mg/m³、松香酸150mg/m³)混合排放,原有“静电除尘+UV光解”方案存在臭氧二次污染,且锡烟去除率仅80%。
处理方案
配置活性锰催化剂分解尾气中残余臭氧(浓度<0.05ppm)。
催化燃烧(CO):
贵金属催化剂(铂/钯),反应温度300~350℃,异丙醇转化率>97%。
余热回收用于车间恒温控制,节能15%。
源头负压收集:焊接工位加装密闭罩,风速0.5m/s,捕集效率>95%。
湿式静电除尘器(WESP):
采用不锈钢极板,喷淋液为纯水循环,PM₂.₅去除率>98%,排放浓度<0.5mg/m³。
锡烟高效捕集:
VOCs深度处理:
臭氧控制:
成效
锡烟与VOCs均达标(PM₂.₅<1mg/m³,VOCs<50mg/m³),年减少臭氧排放量1.2吨,获“国家级绿色供应链企业”称号。
四、技术趋势与挑战
组合工艺:针对混合废气(如酸性气体+VOCs),采用“喷淋预处理+转轮浓缩+燃烧”协同处理。
新材料应用:抗中毒催化剂(如稀土掺杂型)延长RTO/CO使用寿命,耐腐蚀滤料(如PTFE覆膜)提升除尘效率。
智能化:物联网(IoT)实时监控废气浓度与设备状态,动态调节运行参数以降低能耗。
电子元器件废气治理需根据污染物特性、浓度及排放规模定制方案,结合高效净化、资源回用、智能管控实现绿色制造。
Copyright © 2018 广东玮霖环保科技有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备18021690号