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腐竹加工厂废水处理案例|腐竹豆制品加工厂废水怎么处理方法
文章来源:玮霖环保  人气:2  发布时间:2026-05-25

腐竹加工厂废水处理(EGSB + 接触氧化 + MBR)

项目概况

该厂位于广东梅州,专业生产腐竹及豆油皮,日加工大豆 25 吨,废水排放量 160m³/d。废水以腐竹制作过程中的煮浆、揭皮、冷却及清洗废水为主,特点是有机物浓度极高、蛋白质含量高、油脂多、水量波动大,进水 COD 18000–22000mg/L、SS 10000–12000mg/L、氨氮 60–80mg/L、pH 5.0–5.8,酸性强、易结垢,且腐竹废水含大量胶体物质,传统工艺易污泥膨胀、出水浑浊。处理要求达到《污水综合排放标准》一级标准,排放至园区污水管网。

工艺流程

进水 → 格栅 → 微滤机 → 调节池 → EGSB 厌氧反应器 → 缺氧池 → 好氧接触氧化池 → MBR 膜池 → 消毒 → 达标排放

详细说明

预处理单元:废水首先经机械格栅去除大块豆皮、腐竹边角料,栅条间距 10mm;再进入微滤机,筛网孔径 0.3mm,高效拦截细小豆渣与胶体颗粒,SS 去除率达 90%,避免 EGSB 布水堵塞。出水进入调节池,有效容积 80m³,停留时间 12h,通过曝气搅拌均质均量,投加氢氧化钠调节 pH 至 6.5–7.0,保护厌氧微生物活性,同时缓解水质波动对后续系统的冲击。

EGSB 厌氧反应器:调节池出水泵送至EGSB 膨胀颗粒污泥床反应器,有效容积 350m³,采用高径比设计,内循环强化传质,COD 容积负荷 8.0kg/(m³・d)。废水自下而上高速流动,使颗粒污泥处于膨胀悬浮状态,与废水充分接触,蛋白质、多糖等大分子有机物被厌氧菌水解酸化,最终转化为沼气。EGSB 抗酸化能力强,污泥浓度高,可承受高有机负荷,COD 去除率 75–80%,出水 COD 降至 3500–4500mg/L,沼气收集后用于煮浆锅炉,完全替代燃煤,年减排 CO₂约 180 吨,环保与经济效益显著。

缺氧 + 好氧接触氧化:EGSB 出水进入缺氧池,停留时间 3h,利用废水自身碳源进行反硝化,去除部分总氮;随后进入好氧接触氧化池,停留时间 10h,池内悬挂立体网状聚氨酯填料,比表面积大,生物膜附着量高,溶解氧控制 2–4mg/L。生物膜外层好氧菌降解有机物,内层兼氧菌同步脱氮,无需污泥回流,无污泥膨胀风险,运维简单。该单元 COD 去除率达 85% 以上,出水 COD 降至 400–500mg/L,氨氮≤15mg/L。

MBR 膜深度处理:接触氧化出水进入MBR 膜池,采用中空纤维超滤膜,孔径 0.1μm,通过膜分离替代传统二沉池,高效截留活性污泥、胶体物质及微生物,出水清澈透明,SS≤5mg/L、COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L,完全满足一级排放标准。MBR 系统占地面积小,仅为传统工艺的 1/3,剩余污泥产量低,减少污泥处置压力。膜组件采用在线化学清洗,维护周期长,运行稳定。

运行效果与总结

项目总投资约 190 万元,占地面积 650㎡,吨水运行成本 3.2 元,系统耐冲击负荷强,适合中小型腐竹加工企业。针对腐竹废水 “高浓、高胶、高油” 特性,采用EGSB 厌氧 + 接触氧化 + MBR核心工艺,既实现有机物高效降解与能源回收,又通过膜分离保障出水稳定达标,运维简便、污泥产量低,是中小型特色豆制品企业的优选工艺。


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