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某生物制药企业酯化废水处理项目
项目背景
企业生产抗生素中间体,酯化废水源自酯化合成工段,含高浓度乙酸酯、丙酸酯、微量抗生素残留、盐类,具有COD 波动大、含抑菌物质、可生化性中等的特点,需严格控制出水抗生素含量,避免环境生态风险。
废水规模:200m³/d
进水水质:COD 15000~22000mg/L,BOD₅ 6000~9000mg/L,pH 4.0~5.5,SS 700mg/L,抗生素残留 5~10mg/L
出水标准:执行《制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008),COD≤80mg/L,抗生素残留≤0.1mg/L
核心处理工艺
pH 调节 + 芬顿预处理→混凝沉淀→ABR 厌氧→两段 A/O 生化→催化氧化→砂滤→达标排放
pH 调节 + 芬顿预处理:废水进入调节池,投加硫酸调节 pH 至 3~4,进入芬顿反应釜,投加 FeSO₄(250mg/L)与 H₂O₂(800mg/L),反应 2h。芬顿试剂氧化破坏抗生素分子结构(去除率达 95%),同时降解部分酯类有机物,COD 去除率达 30%,出水 COD 降至 10500~15400mg/L。
混凝沉淀:芬顿出水投加 NaOH 调节 pH 至 7~8,投加 PAC(350mg/L)与 PAM(4mg/L),去除铁盐沉淀、SS 及部分有机物,出水 COD 降至 8400~12320mg/L。
ABR 厌氧反应器:沉淀出水进入 ABR 厌氧折流板反应器(HRT=24h),多格室厌氧环境逐级降解有机物,适应水质波动,厌氧段 COD 去除率达 65%,出水 COD 降至 2940~4312mg/L。
两段 A/O 生化:厌氧出水进入两段 A/O 系统:
一段 A/O:缺氧池(反硝化脱氮)→好氧池(降解有机物),COD 去除率达 75%;
二段 A/O:进一步深度降解残留有机物,强化硝化,出水 COD 降至 735~1078mg/L。
催化氧化 + 砂滤:生化出水进入催化氧化塔(负载型催化剂,次氯酸钠氧化剂),氧化残留难降解有机物,出水经砂滤池过滤,最终出水 COD≤80mg/L,抗生素残留≤0.1mg/L,稳定达标。
运行效果
总投资:约 520 万元
吨水运行成本:13.8 元(含药剂、电费、污泥处置费)
抗生素去除率:>99%,有效降低生态风险。
抗冲击能力:水质波动(COD 15000~22000mg/L)时,出水仍稳定达标,适应生产工况变化。
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