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大型肉制品加工企业(屠宰加工)废水处理案例
本案例来自华东某大型肉制品加工企业,该企业主要从事生猪屠宰、肉制品深加工(香肠、火腿等),日屠宰生猪5000头,日均产生废水1200立方米。该企业废水主要来源于生猪屠宰、脱毛、解体、内脏处理及车间设备清洗、地面冲洗等环节,属于典型的肉制品加工废水,其核心污染物为油脂(包括浮油和乳化油)、蛋白质、血液、肉屑、碎骨等,水质呈现高油脂、高氮磷、高有机负荷、强异味的特点,经检测,进水COD浓度为2200-5800mg/L,BOD5浓度为1200-3200mg/L,SS浓度为800-1500mg/L,油脂浓度为150-750mg/L,氨氮(NH₃-N)浓度为60-190mg/L,总磷(TP)浓度为12-28mg/L,可生化性极佳(B/C比为0.56-0.69)。此前企业采用传统的隔油+活性污泥处理工艺,存在油脂去除不彻底、氨氮去除率低、污泥产量大、异味严重等问题,出水COD和氨氮经常超标,多次被环保部门约谈,同时高浓度油脂容易堵塞管道和设备,增加了设备维护成本,影响企业正常生产,因此企业亟需建设一套高效、稳定的废水处理系统,实现达标排放,改善生产环境。
结合该企业废水高油脂、高氮磷的特点,设计采用“预处理+厌氧+好氧+深度处理”的协同处理工艺,具体流程为:废水收集池→机械格栅→隔油池→溶气气浮机→调节池→UASB厌氧反应器→改良型A/O工艺池→二沉池→臭氧氧化装置→清水池→排放/回用。预处理阶段重点去除油脂和大颗粒杂质,破解乳化油,降低后续工艺负荷;厌氧阶段削减有机负荷,回收能源;好氧阶段实现脱氮除磷,进一步降解有机物;深度处理阶段降解残留难降解有机物,确保出水达标。
该工艺所采用的核心处理设备及优点如下:一是机械格栅,选用阶梯式机械格栅(孔径3mm),其优点是针对性强,可有效拦截肉屑、碎骨、毛发等大颗粒杂质,去除率达90%以上,设备自动化程度高,可实现自动清渣,减少人力投入,运行稳定,故障率低,适合高悬浮物的肉制品废水处理。二是溶气气浮机,选用高效溶气气浮机,微气泡直径控制在20-50μm,其优点是破乳效果好,可将废水中的乳化油转化为浮油,通过微气泡吸附分离,油脂去除率达95%以上,同时可去除部分悬浮物和有机物,COD去除率可达35%,设备运行能耗低,药剂投加量少,且占地面积小,处理效率高,能有效解决肉制品废水油脂难去除的痛点。三是UASB厌氧反应器,选用容积负荷为8-12kgCOD/(m³・d)的UASB反应器,其优点是处理效率高,可快速削减50%-60%的有机负荷,同时产生沼气(甲烷含量60%-70%),实现能源回收,反应器内采用颗粒污泥技术,抗冲击负荷能力强,适应废水水质波动大的特点,运行稳定,无需大量曝气,能耗较低。四是改良型A/O工艺池,分为硝化段和反硝化段,其优点是脱氮除磷效果好,硝化段控制溶解氧(DO)在2-3mg/L,可将氨氮转化为硝态氮,反硝化段控制溶解氧(DO)≤0.5mg/L,投加乙酸钠作为碳源,总氮去除率达80%以上,总磷通过排泥控制在≤0.5mg/L,工艺成熟,运行稳定,维护便捷。五是臭氧氧化装置,选用高效臭氧发生器,其优点是氧化能力强,可快速降解废水中的残留难降解有机物和异味物质,进一步降低COD和色度,同时具有杀菌消毒作用,确保出水水质稳定,设备运行自动化程度高,操作简便,无二次污染。
经过该工艺处理后,废水处理效果稳定达标,各项污染物去除率均达到预期目标。经长期监测,进水COD平均浓度3800mg/L,出水COD平均浓度58mg/L,去除率达98.5%;进水油脂平均浓度420mg/L,出水油脂平均浓度18mg/L,去除率达95.7%;进水氨氮平均浓度120mg/L,出水氨氮平均浓度8mg/L,去除率达93.3%;进水总磷平均浓度20mg/L,出水总磷平均浓度0.4mg/L,去除率达98%;进水SS平均浓度1100mg/L,出水SS平均浓度12mg/L,去除率达98.9%,完全满足《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-1992)一级标准。同时,处理后的废水部分回用于车间地面冲洗、设备初步清洗和厂区绿化,回用率达35%。
该废水处理项目的实施,为企业带来了多重效益。环境效益方面,彻底解决了废水超标排放和异味扰民问题,减少了油脂、氮磷等污染物对周边水体的污染,改善了企业生产环境和周边生态环境,企业顺利通过环保专项检查,规避了环保处罚风险,提升了企业的环保形象。经济效益方面,一是沼气回收利用,日均产生沼气1800立方米,用于厂区锅炉供热和食堂炊事,每年可节约天然气费用65万元;二是废水回用每年可节约新鲜水15.3万立方米,按当地工业用水价格3.8元/立方米计算,每年可节约水费58.14万元;三是污泥经脱水、干燥后,可作为饲料原料出售,每年可增加收入15万元;四是优化后的工艺减少了污泥产量和药剂投加量,每年可节约污泥处置费和药剂费32万元,综合每年可为企业节约成本170.14万元,投资回报期为2.8年。社会效益方面,为大型肉制品加工企业废水处理提供了成熟的工艺方案和实践经验,推动了肉制品加工行业的绿色转型,同时保障了周边居民的生活环境,增强了企业的社会公信力。
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