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粉尘废气:
产生工序:原料干燥(玉米 / 马铃薯淀粉的气流干燥、滚筒干燥)、粉碎筛分(原料破碎、淀粉成品过筛)、气力输送(淀粉粉末管道运输)、包装(装袋工序)。
成分:淀粉颗粒粉尘(粒径 1-100μm)、原料杂质粉尘(如玉米皮、薯渣碎屑),部分企业燃煤锅炉排放的烟尘、SO₂、NOx(若使用锅炉供热)。
异味废气:
产生工序:污水处理站厌氧池(UASB/IC 反应器)释放的硫化氢(H₂S)、氨(NH₃),以及淀粉发酵工段(若涉及淀粉糖 / 酒精转化)的挥发性有机物(如乙醇、有机酸)。
2. 废水来源及产生工序
高浓度有机废水:
产生工序:原料洗涤水(去除泥沙、杂质,如玉米浸泡水含蛋白质、糖类)、淀粉分离水(旋流器、离心机分离后的乳清废水)、设备冲洗水(粉碎机、分离机清洗)。
成分:化学需氧量(COD,5000-15000mg/L)、悬浮物(SS,1000-3000mg/L)、氨氮(NH₃-N,50-200mg/L)、总磷(TP,10-50mg/L),含淀粉、蛋白质、氨基酸等有机物。
冲洗废水:地面冲洗水、冷却水系统排污(低浓度,COD 约 500-1000mg/L)。
二、典型处理案例及客户信息
案例 1:某大型玉米淀粉企业(客户:山东鲁洲生物科技集团有限公司)
废气处理(粉尘 + 锅炉烟气)
处理工艺:
燃煤锅炉配套 SNCR 脱硝 + 布袋除尘 + 湿法脱硫(NaOH 溶液喷淋),去除 SO₂、NOx 和烟尘。
干燥机、粉碎机、包装机产尘点设密闭集气罩,接入 脉冲布袋除尘器(过滤精度≥1μm,处理风量 20,000m³/h);
粉尘回收后回用于饲料加工(玉米皮、淀粉渣)。
淀粉粉尘治理:
锅炉烟气处理:
效果:
粉尘排放浓度≤10mg/m³(优于《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996,颗粒物≤120mg/m³);
锅炉烟气 SO₂≤50mg/m³、NOx≤100mg/m³,达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表 3 特别排放限值。
废水处理(高浓度有机废水回用)
处理工艺:
预处理:格栅(拦截玉米皮等杂质)+ 调节池(均化水质,pH 调节至 6.5-7.5)+ 气浮机(去除悬浮物和油脂)。
厌氧处理:IC 反应器(容积负荷 15-20kgCOD/m³・d),降解 80% 以上的 COD,产生沼气(回收用于锅炉燃料)。
好氧处理:改良型 A/O 工艺(缺氧池反硝化脱氮 + 好氧池硝化,投加悬浮填料提高生物量)。
深度处理:二沉池 + 混凝沉淀(PAC/PAM),出水部分回用至冷却循环水系统。
效果:
进水 COD 12,000mg/L,出水≤300mg/L(去除率 97.5%);氨氮从 80mg/L 降至≤15mg/L;
沼气产量约 5000m³/d,替代 30% 燃煤用量;回用水率达 40%,年节约水费约 200 万元。
案例 2:某马铃薯淀粉加工企业(客户:内蒙古塞主粮食品有限公司)
废气处理(粉尘 + 恶臭)
处理工艺:
厌氧池加盖收集废气,通过 生物滤池(填料为堆肥 + 木屑,停留时间≥30s)处理硫化氢、氨,净化后排放。
滚筒干燥机尾气先经 旋风除尘器(去除大颗粒薯渣),再接入 滤筒除尘器(处理效率 99.9%,排放浓度≤5mg/m³)。
马铃薯渣干燥粉尘:
污水处理站恶臭:
效果:
干燥粉尘达标排放,周边 500 米无可见粉尘;
恶臭气体去除率≥90%,厂界硫化氢浓度≤0.06mg/m³(符合 GB 14554-93 二级标准)。
废水处理(低能耗生化 + 资源回收)
处理工艺:
预处理:离心分离(回收马铃薯渣,用于饲料)+ 沉淀池(去除泥沙,SS 从 2000mg/L 降至 500mg/L)。
厌氧处理:UASB 反应器(温度 35℃,水力停留时间 24h),COD 去除率 60%-70%。
好氧处理:MBR 膜生物反应器(减少污泥排放,出水水质稳定)。
污泥处理:板框压滤脱水(含水率≤60%),泥饼用于有机肥原料。
效果:
进水 COD 8000mg/L,出水≤200mg/L(满足《淀粉工业水污染物排放标准》GB 25461-2010,直接排放限值 COD≤300mg/L);
马铃薯渣回收率 95%,年增饲料收入约 150 万元,污泥处理成本下降 30%。
三、处理工艺总结与效果对比
处理环节
核心工艺
典型效果指标
适用场景
废气粉尘 旋风除尘 + 布袋 / 滤筒除尘 粉尘去除率≥99%,排放浓度≤15mg/m³(达标排放) 所有淀粉生产工序
锅炉烟气 SNCR/SCR 脱硝 + 脱硫 + 除尘 SO₂≤50mg/m³,NOx≤100mg/m³,烟尘≤10mg/m³ 燃煤锅炉供热企业
恶臭气体 生物滤池 / 活性炭吸附 硫化氢≤0.06mg/m³,氨≤1.5mg/m³(厂界标准) 污水处理站、发酵工段
高浓度废水 厌氧(UASB/IC)+ 好氧(A/O/MBR) COD 去除率 90%-95%,出水 COD≤300mg/L(直接排放)或≤50mg/L(回用) 玉米 / 马铃薯淀粉主产区企业
资源回收 粉尘回用、沼气发电、渣料制饲料 固废综合利用率≥90%,能源回收率 20%-30% 规模化淀粉加工企业
四、总结果与行业趋势
环保达标与成本控制:
废气通过高效除尘和烟气治理,满足严苛的排放标准(如山东、内蒙古地方标准);
废水经厌氧 - 好氧工艺大幅降低 COD,结合资源回收(沼气、渣料)抵消部分处理成本。
技术升级方向:
智能化:粉尘浓度在线监测、厌氧反应器 pH / 温度实时调控;
低碳化:沼气热电联产(替代化石燃料)、MVR 机械蒸汽再压缩(用于淀粉干燥节能);
零排放:高盐废水(若存在)通过 RO 反渗透 + 蒸发结晶,实现废水零排放(如西北缺水地区项目)。
如需具体项目的设备参数(如 IC 反应器容积、布袋除尘器过滤风速)或工程设计规范,可结合《淀粉工业水污染物排放标准》及行业工程案例进一步细化。
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