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油脂厂废气与废水处理详解
一、废气来源与处理系统
1. 废气来源
预处理车间:
粉尘与挥发物:大豆破碎、轧坯、膨化时,产生含植物纤维、油脂挥发物的粉尘。
溶剂残留:若使用化学浸出法,残留溶剂(如正己烷)可能逸散。
浸出车间:
VOCs排放:浸出过程中,有机溶剂(正己烷或轻汽油)挥发产生高浓度挥发性有机物(VOCs)。
设备泄漏:密封不良或维修时,溶剂蒸气泄漏至车间。
精炼车间:
高温油烟:脱酸、脱色、脱臭工序中,油脂高温处理产生油烟及烃类气体。
恶臭气体:脱臭工段释放含硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)的废气。
污水处理站:
发酵恶臭:厌氧处理高浓度废水时,产生硫化氢、挥发性脂肪酸(VFAs)等。
2. 处理案例
案例1:某大型油脂厂废气治理
客户背景:日处理大豆500吨,废气含VOCs、恶臭气体,周边居民投诉频繁。
处理工艺:
粉尘收集:预处理车间设置密闭集气罩,布袋除尘器过滤粉尘(效率99%)。
冷凝回收:浸出车间废气经低温冷凝,回收90%以上溶剂蒸气。
生物滤池:精炼车间恶臭气体通过生物滤池处理,H₂S去除率85%。
催化燃烧:高浓度VOCs废气经催化燃烧装置处理,转化率95%。
效果:
VOCs排放浓度<60mg/m³,符合《大气污染物综合排放标准》。
恶臭气体达标排放,周边投诉率下降90%。
3. 处理工艺与效果
工艺类型
适用场景
效率
优势
布袋除尘法 预处理车间粉尘 99%以上 过滤精度高,维护成本低
冷凝回收法 浸出车间VOCs 90%-95% 回收溶剂,资源循环利用
生物滤池法 恶臭气体处理 85%-95% 无二次污染,运行成本低
催化燃烧法 高浓度VOCs 95%-98% 高效节能,彻底氧化分解
二、废水来源与处理系统
1. 废水来源
浸出废水:
冷凝水:含少量溶剂,需回收处理。
湿粕脱水废水:含磷脂、油脂,COD浓度达5000-10000mg/L。
精炼废水:
碱炼废水:含皂角、高浓度有机物,pH值10-12。
脱臭废水:含脂肪酸蒸馏冷凝液,COD浓度2000-5000mg/L。
其他废水:
冲洗水:设备清洗、地面冲洗水含悬浮物(SS)及油脂。
冷却水:间接冷却水循环使用,定期排放。
2. 处理案例
案例2:某植物油加工厂废水处理
客户背景:日处理废水2000吨,COD浓度2000-7000mg/L,含高浓度油脂。
处理工艺:
预处理:格栅除渣→隔油池→气浮池,去除浮油及悬浮物。
厌氧处理(UASB):COD去除率85%,产生沼气用于发电。
好氧处理(接触氧化池):进一步降解有机物,COD降至500mg/L以下。
深度处理:砂滤→活性炭吸附→反渗透,出水COD<50mg/L。
效果:
出水达到《污水综合排放标准》一级标准,部分回用于冷却塔补水。
沼气发电年节约电费40万元,实现资源循环。
3. 处理工艺与效果
处理单元
工艺描述
效率
关键参数
隔油池 去除浮油及大颗粒悬浮物 SS去除率40%-60% 停留时间2-4h
气浮池 溶气气浮去除乳化油 COD去除率20%-30% 回流比20%-30%
UASB反应器 厌氧生物降解高浓度废水 COD去除率85% 容积负荷5-8kg/m³·d
接触氧化池 好氧生物处理 COD去除率70% 污泥龄15-20天
反渗透膜 深度去除溶解性有机物 COD去除率15%-25% 膜孔径0.01-0.1μm
三、总处理效果与经济性
废气系统:
总处理效率达95%以上,年回收溶剂15-20吨。
投资回报期3-4年(含设备维护、节能收益)。
废水系统:
COD去除率>90%,年减排COD约300吨。
回用率可达60%-70%,降低新鲜水用量40%。
沼气发电年收益约40万元,实现资源循环。
四、工艺优化建议
废气系统:
添加SCR脱硝装置处理锅炉烟气,降低NOₓ排放。
引入废气浓度监测系统,实时调整设备运行参数。
废水系统:
采用膜生物反应器(MBR)替代传统沉淀池,提高出水水质。
增加厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺处理高氨氮废水,降低运行成本。
以上方案可根据油脂厂规模(如日处理量500-2000吨)调整工艺组合,例如小型厂可采用“气浮+UASB”简易方案,大型厂需增加深度处理单元(如反渗透)。
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