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甜味剂厂废气与废水处理详解
一、废气来源与处理系统
1. 废气来源
原料处理:
粉尘:甜味剂生产过程中,原料(如玉米芯、甘蔗渣)的粉碎、混合和输送会产生粉尘,粒径1-100μm。
挥发性有机物(VOCs):某些甜味剂的生产涉及化学反应(如酯化、磺化),可能会产生VOCs(如乙酸乙酯、三氯乙烷)。
烘干与结晶:
溶剂残留:在产品的烘干和结晶过程中,可能会产生含有溶剂残留物(如甲醇、乙醇)的废气。
热辐射:烘干设备散热增加车间温度,加剧粉尘扬起。
其他:
锅炉系统:燃煤/生物质锅炉产生SO₂、NOₓ、颗粒物。
储存与包装:甜味剂成品在储存和包装过程中可能产生少量粉尘。
2. 处理案例
案例1:某甜味剂厂废气治理
客户背景:日处理废气20000m³,含H₂S、VOCs,浓度超标。
处理工艺:
预处理:水喷淋塔去除粉尘及部分水溶性污染物(效率70%)。
生物滤池:利用微生物降解H₂S及VOCs(效率85%)。
活性炭吸附:吸附剩余VOCs(效率90%)。
效果:
H₂S浓度降至<0.3mg/m³,VOCs浓度<60mg/m³,符合《大气污染物综合排放标准》。
车间空气质量改善,员工健康投诉减少。
3. 处理工艺与效果
工艺类型
适用场景
效率
优势
水喷淋塔 粉尘及水溶性污染物 70%-80% 降温除尘,设备简单
生物滤池 H₂S及VOCs 85%-95% 无二次污染,运行成本低
活性炭吸附 剩余VOCs 90%-95% 可再生使用,净化效率高
催化燃烧 高浓度VOCs 95%-98% 彻底氧化分解,达标排放
二、废水来源与处理系统
1. 废水来源
清洗废水:
悬浮物:设备及地面清洗时,原料残渣、泥沙进入废水,SS浓度可达2000-5000mg/L。
化学残留:若使用消毒剂(如次氯酸钠),废水中含氧化性物质。
工艺废水:
有机物:甜味剂生产过程中的废水,含高浓度有机物(COD 5000-20000mg/L)。
无机盐类:如硫酸盐、氯化物,可能抑制生化处理效率。
2. 处理案例
案例2:某糖精钠生产厂废水处理
客户背景:日处理废水1500m³,COD浓度8000-15000mg/L,色度深。
处理工艺:
预处理:混凝沉淀去除SS及部分COD(效率30%)。
电催化氧化:分解难降解有机物,提高可生化性。
臭氧氧化:进一步氧化有机物,脱色。
生化处理:UASB反应器+接触氧化池,COD去除率90%。
效果:
出水COD<100mg/L,色度达标,符合《污水综合排放标准》一级标准。
年减排COD约300吨,废水回用率30%。
3. 处理工艺与效果
处理单元
工艺描述
效率
关键参数
混凝沉淀 去除SS及部分COD COD去除率30% PAC/PAM投加量2-5mg/L
电催化氧化 分解难降解有机物 COD去除率40% 电流密度10-20mA/cm²
臭氧氧化 氧化有机物,脱色 色度去除率80% 臭氧浓度5-10mg/L
UASB反应器 厌氧生物降解高浓度废水 COD去除率90% 容积负荷5-8kg/m³·d
接触氧化池 好氧生物处理 COD去除率70% 污泥龄15-20天
三、总处理效果与经济性
废气系统:
总处理效率达95%以上,年减少H₂S排放2吨、VOCs 5吨。
投资回报期2-3年(含设备维护、节能收益)。
废水系统:
COD去除率>90%,年减排COD约300吨。
回用率可达30%-40%,降低新鲜水用量20%。
沼气发电年收益约15万元,实现资源循环。
四、工艺优化建议
废气系统:
引入CEMS在线监测系统,实时控制排放浓度。
对高浓度VOCs废气采用催化燃烧技术,提高处理效率。
废水系统:
采用膜生物反应器(MBR)替代传统沉淀池,提高出水水质。
增加厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺处理高氨氮废水,降低运行成本。
以上方案可根据甜味剂厂规模(如日处理原料50-500吨)调整工艺组合,例如小型厂可采用“水喷淋+生物滤池”简易方案,大型厂需增加深度处理单元(如反渗透)。
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