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塑料厂废水介绍
塑料厂废水是指在塑料制品生产过程中产生的含有高浓度有机物、悬浮物、油脂及多种添加剂的工业废水。其来源复杂、水质波动大,若未妥善处理,将对水体生态系统和人类健康造成严重危害。
塑料厂废水来源
清洗工序
废旧塑料回收再造粒前的清洗过程,产生含高浓度有机物、悬浮物和表面活性剂的废水(资料[6])。
冷却废水
注塑、挤出、吹塑等成型工艺中,冷却水循环使用后混入杂质,形成高悬浮物废水(资料[6])。
表面处理废水
涂装、印刷、电镀等工艺中,含有溶剂、重金属离子(如铬、镍)、颜料及树脂的废水(资料[2])。
生产过程废水
反应釜、萃取、结晶等工序排放的废液,含塑料颗粒、增塑剂、稳定剂等(资料[2])。
生活污水
员工生活产生的厕所、厨房污水,可能混入药物或添加剂残留(资料[6])。
塑料厂废水成分
高浓度有机物:COD可达2000-30000 mg/L,含苯类、酯类、醇类等难降解有机物(资料[8])。
悬浮物与胶体:塑料颗粒、填料、颜料等,SS(悬浮物)浓度达500-5000 mg/L(资料[4])。
油脂与表面活性剂:清洗废水中含有乳化油及洗涤剂(资料[1])。
重金属离子:电镀废水含铬、镍等重金属(资料[2])。
酸碱性物质:pH波动大,部分废水呈酸性(如PVC生产中的HCl)(资料[7])。
塑料厂废水处理案例
案例一:某中型塑料制品企业废水处理项目
客户背景
企业位于重庆市,主营塑料管道和玩具生产,日均废水量约500 m³。
废水来源:设备清洗、冷却水及废旧塑料回收清洗,COD高达12000 mg/L,悬浮物(SS)达3000 mg/L,含少量油污(资料[1])。
处理工艺
预处理:
格栅拦截:去除大颗粒杂质。
调节池:均质均量,稳定水质水量。
气浮装置:通过加压溶气气浮去除油污和悬浮物(SS降至500 mg/L)。
主处理:
厌氧处理(UASB反应器):降解大分子有机物,COD去除率约70%。
好氧处理(活性污泥法):进一步分解有机物,COD降至1000 mg/L。
芬顿氧化:针对难降解有机物(如增塑剂),COD进一步降至50 mg/L。
深度处理:
砂滤+活性炭吸附:去除残留悬浮物及色度。
反渗透膜:实现部分水回用(用于设备冷却、清洗)。
成果
出水COD稳定≤80 mg/L,SS≤30 mg/L,达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准。
年节约新鲜水用量约10万吨,降低运营成本25%。
项目运行后,企业通过ISO 14001认证,废水回用率提升至40%。
分析
技术优势:芬顿氧化破解难降解有机物,反渗透膜实现资源化利用。
难点突破:针对高悬浮物废水,采用气浮+UASB组合工艺,避免堵塞厌氧系统。
案例二:某大型PVC薄膜生产企业废水处理工程
客户背景
企业位于江苏省,日均废水量达3000 m³,废水来源包括PVC薄膜生产、设备清洗及电镀工序。
废水特点:COD 8000-15000 mg/L,含氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯(增塑剂),pH波动大(3-11)(资料[7])。
处理工艺
预处理:
格栅+调节池:均质均量,pH调节至7-8。
混凝沉淀:投加PAC/PAM,去除悬浮物(SS≤200 mg/L)。
主处理:
厌氧流化床:高效降解有机物,COD降至4000 mg/L。
生物接触氧化:强化好氧处理,COD进一步降至300 mg/L。
臭氧氧化:分解氯乙烯单体及邻苯二甲酸酯,COD降至80 mg/L。
深度处理:
多介质过滤+超滤:去除残留悬浮物和胶体。
二氧化氯消毒:杀灭微生物,确保排放安全。
成果
出水COD≤100 mg/L,氯乙烯单体检出限<0.01 mg/L,达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)。
臭氧氧化单元将毒性物质去除率提升至95%,保障生化系统稳定性。
项目总投资约2000万元,年运行成本约300万元,废水达标率100%。
分析
技术优势:厌氧流化床+臭氧氧化组合,兼顾高效降解与毒性去除。
难点突破:针对pH波动大的问题,采用pH自动调节系统,避免生物系统失活。
总结
塑料厂废水处理需根据水质特性(高COD、难降解、重金属等)选择针对性工艺。案例一通过气浮+UASB+芬顿氧化+膜回用实现资源化,案例二通过厌氧流化床+臭氧氧化解决毒性物质难题。未来,随着环保法规趋严,塑料企业需进一步优化工艺(如高级氧化+膜集成技术),并结合智能化管理(如AI水质监测),推动绿色生产与可持续发展。
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