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屠宰厂废气处理方法|玮霖环保屠宰厂恶臭废气处理案例
文章来源:玮霖环保  人气:19  发布时间:2025-03-04

屠宰厂废气处理案例客户公司介绍

标题: XX肉类加工有限公司废气治理项目:破解恶臭与VOCs超标难题,实现绿色生产
正文:
XX肉类加工有限公司是华东地区规模最大的生猪屠宰及深加工企业,年屠宰量超50万头,配套冷链仓储及肉制品加工生产线。原有废气处理系统采用“简易集气+活性炭吸附”工艺,存在以下问题:

环保问题突出:

屠宰车间因血液、脂肪腐败产生硫化氢(H₂S)和氨气(NH₃),车间及周边恶臭问题严重,居民投诉率居高不下;

内脏处理工序挥发甲硫醇(CH₃SH)等恶臭物质,VOCs排放浓度高达800-1200mg/m³,远超《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)。

安全隐患:

污水调节池因有机物厌氧发酵产生甲烷(CH₄),曾发生局部爆炸事故;

活性炭吸附塔内VOCs积聚,存在闪燃风险。

经济成本高:

年消耗活性炭超300吨,喷淋药剂费用超150万元,处理成本居高不下;

因环保不达标被罚款累计超400万元,订单流失率上升20%。
通过引入“生物除臭+蓄热燃烧(RTO)+智能监控”技术,企业实现废气治理设施升级,年节省成本超500万元。

废气来源

标题: 屠宰厂废气的主要产生环节与成分特性
正文:

主要污染源:

低温环境下挥发性脂肪氧化产生醛类、酮类等异味物质。

污水调节池厌氧发酵生成H₂S、CH₄及微量氯仿(CHCl₃);

氯消毒过程释放次氯酸钠(NaClO)与氨氮反应生成氯胺类化合物。

肠胃内容物发酵产生甲硫醇(CH₃SH,浓度10-50ppm)和二甲基硫醚(DMS);

清洗工序挥发苯系物及酯类。

动物血液、脂肪及组织在分割、冲洗过程中腐败,释放H₂S(浓度50-200ppm)和NH₃(浓度100-500ppm);

使用冰醋酸、双氧水等消毒剂产生VOCs(乙酸、丙酮等)。

屠宰车间:

内脏处理区:

废水处理站:

冷链仓储:

废气特性:

组分复杂:含H₂S(50-200ppm)、NH₃(100-500ppm)、CH₃SH(10-50ppm)、VOCs(总浓度500-1000mg/m³)、DMS及微量重金属;

浓度波动大:生产高峰期废气量可达20,000m³/h,夜间低负荷时排放浓度骤降;

生物毒性:H₂S、NH₃对呼吸道黏膜有强刺激性,DMS具有类似大蒜的恶臭且难降解。

废气处理案例处理详情

标题: “多级净化+智能管控”技术体系破解屠宰厂废气难题
正文:

工艺设计原则:

分阶段治理:优先控制恶臭物质(H₂S/NH₃/DMS),再处理VOCs;

安全性与稳定性:全系统防爆设计,配置紧急泄压装置。

处理流程:

集成H₂S、NH₃、VOCs、PM2.5传感器,实时上传至云端平台;

自动调节风量与药剂投加量,节能效率提升20%。

活性炭纤维吸附塔:处理残余VOCs及臭味物质,确保排放达标;

湿式静电除尘器(WESP):去除气溶胶颗粒(PM2.5),排放浓度<5mg/m³。

蓄热燃烧装置(RTO):

温度控制在850-950℃,停留时间≥3秒,VOCs氧化分解率>99.9%;

热能回收率≥80%,余热用于预热新风或发电。

负压集气系统:覆盖屠宰车间、内脏处理区等全厂产污节点,风量≥12,000m³/h;

两级碱洗喷淋塔:

生物滤池:

一级塔吸收H₂S(NaOH溶液,pH=10-11),脱除率>95%;

二级塔中和NH₃(稀硫酸溶液,pH=6-7),脱除率>90%。

填料为改性火山岩+活性炭,接种硫杆菌与硝化菌;

降解H₂S、NH₃、CH₃SH等恶臭物质,去除率>95%。

预处理单元:

核心处理单元:

深度净化单元:

智能监控系统:

关键技术创新:

生物-化学协同除臭:碱洗塔初步中和酸性气体,生物滤池长效降解恶臭分子;

模块化设计:预处理、燃烧、净化单元独立运行,灵活适配生产波动;

无组织废气治理:厂区覆盖负压集气网络,消除死角泄漏。

处理效果验证

标题: 第三方检测报告:屠宰厂废气治理项目达标情况
正文:

检测机构:XX省生态环境监测中心(CMA资质)

检测指标:

参数

排放限值(mg/m³)

实测值(mg/m³)

H₂S    10    <1    

NH₃    20    5    

CH₃SH    0.1    未检出    

VOCs    100    18    

PM2.5    35    7    

结论:所有污染物均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)及地方特殊要求,废气治理设施运行稳定可靠。

总结

标题: 屠宰厂废气治理项目的环保与经济效益
正文:

环保成效:

出口废气中H₂S≤1mg/m³、NH₃≤5mg/m³、VOCs≤20mg/m³,达到欧盟环保标准(EU 2019/994);

恶臭物质(如DMS)完全分解,厂区及周边异味显著改善。

经济性:

年节省活性炭费用约200万元,能耗成本降低30%;

投资回收期<2.5年,投资回报率超35%。

社会效益:

企业获评“省级绿色食品加工企业”,通过ISO 14001环境管理体系认证;

因废气治理达标,周边居民投诉率下降90%,社会满意度显著提升。


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